“La sostituzione dell’impianto di caricamento alla Danaeg è stata un buon investimento. Il numero di addetti è stato ridotto del 50% e anche i costi di manutenzione e assistenza sono calati significativamente”, dice Ingo Noergaard, responsabile reparto, Danaeg.
Ora è tempo di migliorare l’efficienza!
La società danese
Danaeg, con sede a Christiansfeldt, aveva osservato un aumento costante dei
costi di manutenzione dei caricatori tipo 720 (2 di questi) forniti da SANOVO
ENGINEERING molti anni prima. Lo stato dei caricatori si era progressivamente
deteriorato dopo molti anni di produzione e non solo occorreva ridurre le spese
di manutenzione, ma si desiderava fortemente anche ridurre il numero degli
addetti al macchinario.
Situazione intollerabile con moltissimi arresti di
produzione!
Ai caricatori erano addetti complessivamente 6 operatori
che si occupavano di sollevare manualmente i vassoi sul nastro trasportatore,
oltre che di azionare e monitorare il caricatore. “Avremmo potuto installare un
impianto di sollevamento più semiautomatico tra i pallet e i caricatori, simile
a quello del nuovo stabilimento, ma ciò non avrebbe ridotto il numero degli
addetti, poiché per la maggior parte del tempo questi erano impegnati
nell’azionamento dei caricatori", dice Ingo Nørgaard, responsabile di reparto. I
numerosi arresti di produzione comportavano ovviamente un aumento del numero di
uova sprecate.
Il NUOVO caricatore OptiLoader SANOVO è risultato la soluzione
ideale
Abbiamo infine deciso di investire in un nuovo impianto di
caricamento. Discutendo con SANOVO ENGINEERING abbiamo trovato una soluzione con
due caricatori OptiLoader tipo SL275 appena introdotti dall’azienda. Ci siamo
immediatamente resi conto dei miglioramenti apportati al NUOVO caricatore
OptiLoader. Tutti i componenti sono stati protetti per migliorare la sicurezza
dell’operatore; inoltre sono state attentamente valutate le esigenze di
manutenzione e riparazione del macchinario utilizzando un numero nettamente
inferiore di componenti soggetti ad usura (per esempio, applicando la più
recente tecnologia per i motori servoassistiti).
La NUOVA linea di
caricamento è stata installata nel giugno 2004. L’installazione in sé ha
richiesto 4 – 5 giorni e presto è stato possibile riprendere la produzione.
Durante i primi due mesi sono state eseguite alcune regolazioni e, ancora una
volta, l’elevato livello dell’assistenza di SANOVO ENGINEERING si è dimostrato
all’altezza. “ La sostituzione si è rivelata un buon investimento per noi”, dice
Gert Olsen, responsabile produzione. “Abbiamo ottenuto:
In passato i vassoi umidi erano stati una delle cause principali degli
arresti di produzione e, ad un certo punto, eravamo giunti alla conclusione che,
indipendentemente dal fatto che avessimo un caricatore nuovo o vecchio, nel
deposito era necessario un deumidificatore. “Ma i NUOVI caricatori ci hanno
dimostrato che avevamo torto. Sono in grado di funzionare anche con vassoi umidi
e non si parla più di investire in un deumidificatore”, conclude Gert Olsen,
responsabile produzione.
| Eventi |
|
| Novità |
|
Selezionare il paese che si desidera contattare.